熟料强度偏低的原因分析及解决措施!
有效控制原材料MgO、R2O等有害成分,从进厂原材料预均化及搭配管理入手,将不同品位石灰石搭配使用,适当提高熟料KH值,控制熟料f-CaO含量及C3S、C2S矿物含量范围;工艺操作采用用薄料快烧方式,加强熟料煅烧,加大窑内通风,减少窑内还原气氛,稳定窑的热工制度,改善熟料冷却效果。
原因分析
(1)石灰石品位波动相对较大,石灰石中MgO含量平均4.0%左右,严重偏高,致使熟料中MgO较高,熟料中MgO平均值3.4%,最大值4.62%,对熟料强度影响较大。

(2)煤粉水分3~7月平均4.62%,易造成煤粉后燃,煤粉燃烧后煤灰掺入不均,灰粉沉落在烧成带的熟料颗粒表面上,造成熟料颗粒表面富硅化,进而改变熟料表层矿物成分与化学成分,致使C3S含量下降,从而影响熟料质量。
(3)硅质材料白砂中碱含量高,其中3~7月平均4.03%,导致熟料中碱含量高,平均值1.29%,最大值1.35%,超过临界值,影响熟料中C3S的形成,从而影响熟料后期强度。
(4)出窑熟料f-CaO偏高,3~7月份合格率仅51.5%,熟料f-CaO平均值1.38%,最大值1.65%,对熟料强度的发挥和3 d~28 d强度增幅影响较大。

采取的措施
(1)因当地风积砂、铁矿石暂时无法替代,通过生产工艺技术改造,增加旁路放风设施,对有害成分富集量较大的回灰通过试验用于水泥混合材,减少碱、氯、硫的富集,控制熟料碱含量≤1.0%。
(2)控制适宜的生料细度和水分,根据窑的烧结能力,适当提高熟料KH值,控制KH值在0.90±0.02偏上线,保证出窑熟料f-CaO≤1.2%,提高熟料3 d、28 d强度。
(3)工艺操作采用薄料快烧方式,加强熟料煅烧,加大窑内通风,减少窑内还原气氛,稳定窑的热工制度,改善熟料冷却效果。
本文从两家公司进厂原燃材料、熟料率值控制和熟料中有害成分等方面进行对比分析,制定改进措施,取得了较好的效果。